10月13日6點,齊魯石化熱電廠本部2號鍋爐點火啟動,隨之,1號脫硫塔投運,據(jù)悉,這是該廠最后一套超低排放裝置投運,至此,齊魯石化15臺鍋爐全部完成超低排放改造。
2005年,熱電廠7、8號鍋爐建成投產(chǎn),第一套脫硫裝置同步建成投運,到2014年底,該廠本部、煉油動力站、二化動力站13臺燃煤鍋爐脫硝裝置全部建成投用,并全部實現(xiàn)煙氣達標排放。
在乙烯動力站2臺新建燃煤鍋爐建設過程中,實現(xiàn)了環(huán)保設施與主體工程同步設計、同步建設、同步投運,外排煙氣優(yōu)于國家最新環(huán)保標準。
2015年,就在熱電廠實行新一輪脫硫升級改造的時候,淄博市對燃煤鍋爐超低排放改造再提速,比國家要求燃煤鍋爐超低排放完成的時間提前1年,改造后的鍋爐達到外排煙氣中氮氧化物控制在50毫克/立方米、二氧化硫控制在35毫克/立方米、煙塵控制在5毫克/立方米以下的標準。
面對嚴峻的環(huán)保形勢,熱電廠為實現(xiàn)生產(chǎn)、改造雙向驅(qū)動,根據(jù)生產(chǎn)需要,確定了分步輪流停止鍋爐,本部與三個動力站雙向推進的改造方案。
去年2月,15臺燃煤鍋爐超低排放改造項目正式批復。改造實行晝夜施工,白天吊裝,夜間焊接,全速推進施工進度。
去年8月8日,齊魯石化熱電廠首套超低排放設備——8號脫硫塔超低排放改造完成,順利投運,脫硫塔出口煙氣二氧化硫含量由8年前的800毫克/標準立方米下降到35毫克/標準立方米以下,建成投運的環(huán)保設施,完全滿足新的環(huán)保要求。
今年在二化動力站3號CFB爐改造中,他們克服高溫、雷雨天氣,從安裝到9月30日中交,用時92天,創(chuàng)出了超低改造新紀錄。
近兩年,在超低排放改造過程中,熱電廠從工藝技術(shù)方面入手,先后采取技術(shù)改造措施20余項,對出料系統(tǒng)進行了4次大的改造, 應用新技術(shù)2項。
今年前9個月,齊魯石化熱電廠二氧化硫排放量同比減排87.7%;氮氧化物排放量同比減排43.1%;煙塵排放量同比減排87.9%;減少排污費支出1281萬元。